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限流条件下构网型逆变器的暂态稳定性增强方法

期刊:IEEE Transactions on Power ElectronicsDOI:10.1109/TPEL.2025.3532490

电网形成逆变器(Grid-Forming Inverter, GFM Inverter)作为一种能够自主建立电网电压和频率、实现与电网自然同步并分配功率的先进并网技术,在新型电力系统中扮演着日益重要的角色。然而,当电网遭遇线路故障、过载或频率相位突变等扰动时,GFM逆变器为保护自身电力电子器件免受热损伤,会进入限流运行模式。这种限流操作会破坏其主控制器原有的功率-频率平衡关系,导致内部参考频率的积分器“卷绕”(Windup),最终可能引发与电网的完全失步,即瞬态失稳问题。这一挑战已成为制约GFM逆变器在高比例新能源电网中可靠应用的关键瓶颈之一。

针对此问题,由Nathan Baeckeland, Bowen Yang, 以及 Gab-Su Seo 等来自美国国家可再生能源实验室(National Renewable Energy Laboratory, NREL)的研究人员,在 IEEE Transactions on Power Electronics 期刊的2025年5月第40卷第5期上,发表了一篇题为《Transient Stability-Enhancing Method for Grid-Forming Inverters under Current Limiting》的原创研究论文。本研究提出了一种基于“虚构功率”(Fictitious Power)概念的新型控制方法,旨在显著提升GFM逆变器在限流运行期间的瞬态稳定性。

本研究的学术背景根植于电力电子并网控制与电力系统暂态稳定分析交叉领域。随着以逆变器为主导的电力系统发展,传统的基于同步发电机的稳定性分析与控制方法面临革新。GFM逆变器的主控制器(如下垂控制、虚拟同步机VSM、虚拟振荡器控制VOC等)使其能够模拟同步机的“源”特性。然而,与同步机不同,逆变器存在严格的电流输出上限。在严重扰动下,一旦进入限流状态,逆变器的实际输出功率被强制钳位,无法响应其主控制器根据功率偏差生成的频率/角度调整指令,从而破坏了同步机制,极易引发角度持续加速或减速并最终失步。此前的研究提出了多种增强稳定性的方案,例如冻结故障前的频率和角度参考值、根据端电压调节功率给定值、或通过PI控制器调整功率设定点等。然而,这些方法往往仅对电压跌落等特定扰动有效,在电网频率或相位发生跳变等更复杂的复合扰动下,其性能有限。因此,开发一种能够应对多种类型电网扰动、鲁棒性更强的瞬态稳定增强方法,具有重要的理论和工程价值。本研究的目标正是提出一种通用性强、可与多种GFM控制架构兼容的方法,通过巧妙地“欺骗”主控制器,使其在限流期间仍能感知到一个稳定的工作点,从而维持同步。

研究团队设计并执行了一套详尽的、包含理论分析、仿真验证、对比评估与硬件实验的完整工作流程。研究流程主要分为以下几个关键步骤:

第一,理论框架与方法的提出。 研究团队首先分析了GFM逆变器在限流时失稳的根本原因。他们指出,限流器的介入使得逆变器的实际输出功率-角度特性曲线(P-δ曲线)发生畸变,导致稳定平衡点与不稳定平衡点之间的距离(即稳定裕度)急剧缩小,甚至消失。为了量化这种影响,他们创新性地定义了“虚构功率”的概念。虚构功率被定义为:在限流条件下,逆变器因输出电流受限而未能注入电网的那部分功率,即无约束输出功率与实际约束输出功率之差。通过引入一个可设计的虚拟阻抗(Z_x),虚构功率(S_f)可被计算为 (S_f = \mathbf{E}^* \cdot \text{conj}((\mathbf{E}^* - \mathbf{E}) / Z_x)),其中(\mathbf{E}^)是主控制器发出的参考电压,(\mathbf{E})是实际输出电压。在正常运行(无限流)时,(\mathbf{E}^ = \mathbf{E}),故(S_f = 0)。进入限流后,(S_f)不为零。研究团队的核心思想是将虚构功率的实部(P_f)和虚部(Q_f)反馈到主控制器的输入中,从而修正控制器感知到的功率。以最简单的下垂控制为例,改进后的频率动态方程变为:(d\theta/dt = \omega_0 + m_p (P^* - (P + Pf)))。这样,主控制器感知到的功率(P{perceived} = P + P_f)更接近于无约束的功率曲线,从而在限流期间为主控制器“构想”出一个稳定的平衡工作点,抑制积分器卷绕,维持同步稳定性。

第二,基于电磁暂态仿真的方法特性分析。 研究团队在MATLAB/Simulink或类似平台中建立了如图3所示的单逆变器-无穷大系统全阶电磁暂态(EMT)仿真模型,逆变器参数详见表I。他们首先在一个简单的0.5 pu电压跌落(持续200ms)故障场景下,对比了采用与未采用虚构功率补偿的GFM逆变器的动态响应。仿真结果(图4)清晰地展示了所提方法的有效性:未补偿的逆变器在故障清除后失去了同步,而采用虚构功率补偿的逆变器则成功保持了稳定。通过绘制故障期间逆变器的“感知”功率-角度特性曲线,研究团队从机理上解释了虚构功率如何“移动”并重塑了稳定运行区域。随后,他们进行了一系列深入的参数灵敏度分析。这包括:1) 研究虚拟阻抗(Z_x)的幅值和角度((\phi_x))对稳定效果的影响(图5,图6)。研究发现,较小的(Z_x)能带来更快的角度收敛,但过小会引起振荡;而(Z_x)的阻抗角((\phi_x))应设计为感性,若为阻性反而可能恶化稳定性。2) 考察电网强度(短路比SCR)和电网阻抗的X/R比对方法性能的影响(图7,图8)。仿真表明,所提方法在从弱电网到强电网、从感性电网到阻性电网的广泛条件下均能有效提升稳定性,展现了其鲁棒性。3) 评估虚构无功功率项(Q_f)的作用(图9)。结果表明,(Q_f)对稳定性的影响微乎其微,其主要作用是减少限流器的“深度”投入,但对关键的频率/角度动态影响很小。4) 验证方法对多种主控制器(下垂、VSM、dVoc)的普适性(图10)。仿真证明,该方法可以无缝集成到这三种主流控制结构中,均能实现稳定效果。5) 验证方法在不平衡故障(此处以两相短路故障为例)下的有效性(图11)。为此,研究团队将控制架构切换到静止(αβ)坐标系,并采用比例谐振控制器。仿真结果显示,在不平衡故障下,所提方法同样能防止GFM逆变器失步。

第三,与现有先进方法的基准对比。 为了客观评估所提方法的优越性,研究团队将其与文献中已有的五种瞬态稳定增强方法进行了全面的基准测试(Benchmarking)。这五种方法分别是:B2) 冻结内部频率/角度至故障前值;B3) 根据端电压缩放功率设定点;B4) 通过PI控制器调整功率设定点;B5) 根据频率缩放输出功率;B6) 根据功角δ或q轴电压(E_q)操纵内部频率动态。研究设定了三种基本的扰动场景:电压跌落、频率跳变和相位跳变。仿真结果(图12和表II)总结表明:无任何措施的方法B1在所有场景下均失稳;方法B2、B3、B4仅对纯电压跌落有效,无法应对频率或相位跳变;方法B5仅对频率跳变有效;而只有本研究所提的方法B7和方法B6,能够在所有三种扰动下均保持GFM逆变器的同步。这一对比有力地证明了所提方法在处理复合扰动方面的综合优势。

第四,硬件实验验证。 为将理论与仿真推向实践,研究团队搭建了真实的逆变器硬件测试平台(图13,图14)。该平台由一个采用所提控制算法的可编程GFM逆变器(基于TI TMS320F28379D DSP实现)、一个模拟无穷大电网的等时控制逆变器以及线路阻抗构成。硬件参数见表III。他们在实际硬件上复现了三种扰动:0.5 pu电压跌落、0.5 Hz频率跌落和45度相位跳变,并分别测试了采用与未采用虚构功率补偿的控制策略。实验结果(图15)与仿真预测高度吻合。在所有三种扰动下,未补偿的传统控制均导致了GFM逆变器的失步,表现为长时间的电压恢复过程和功率大幅摇摆;而采用了虚构功率补偿的控制方案,则使得逆变器在整个扰动期间及之后都保持了稳定同步,能够持续注入有功功率,并迅速恢复正常的电压调节功能,显著降低了限流器的投入程度(通过γ值显示)。硬件实验成功验证了所提方法的有效性和工程可行性。

本研究的主要成果体现在各个研究环节的紧密逻辑衔接与相互印证上。首先,理论分析部分清晰地揭示了限流导致失稳的机理,并创新性地提出了“虚构功率”这一核心概念以及将其反馈至主控制器的解决方案。其次,全面的电磁暂态仿真不仅验证了该方法在基本电压跌落场景下的有效性,更通过灵敏度分析揭示了关键参数(Z_x)的设计原则,证明了方法对多种电网条件、多种主控制器架构以及不平衡故障的广泛适用性。这些结果为该方法的工程化应用提供了重要的设计指导。接着,基准对比测试的结果构成了强有力的证据链,它表明所提方法(B7)在应对多种类型扰动的综合能力上,优于现有的大多数方法,只有少数方法(B6)能与之媲美。这突显了本研究工作的先进性和竞争力。最后,硬件实验的成功是理论最终通往实践的“临门一脚”。它消除了仿真模型与实际情况之间存在差异的疑虑,以真实的物理波形和数据,无可辩驳地证明了所提方法在实际电力电子装置中的可实现性和卓越性能,完成了从理论创新到实验验证的完整闭环。

基于以上研究成果,本研究得出的核心结论是:通过将虚构功率概念集成到GFM逆变器的主控制器中,可以有效调制限流期间主控制器感知到的输出功率,从而稳定逆变器的角度动态。该方法能够使GFM逆变器在面对电压跌落、频率跳变、相位跳变及其组合(如电网故障时可能同时发生)等多种电网扰动时,即使在电流受限的运行状态下,也能维持与电网的同步,显著增强了其暂态稳定性。该方法的科学价值在于,它为解决GFM逆变器限流失稳这一关键难题提供了一个新颖、统一且理论基础清晰的控制器设计视角,即通过内部信号的“虚拟重构”来应对外部物理约束。其应用价值巨大,为提升以新能源为主体的新型电力系统的安全稳定运行水平提供了一项关键的使能技术,有助于推动GFM逆变器更可靠、更广泛地应用于未来电网。

本研究的亮点在于:第一,概念创新性强:提出的“虚构功率”概念形象且深刻地刻画了限流期间被“隐藏”的功率交换,为解决积分器卷绕和失步问题提供了新的思路。第二,方法普适性好:该方法不依赖于特定的GFM主控制器结构(下垂、VSM、dVoc均可),也不依赖于特定的电流限幅器类型或坐标系,具有良好的通用性和可移植性。第三,验证全面且严谨:研究不仅进行了深入的参数化仿真分析,还将其与当前最前沿的五种方法进行了系统性的横向对比,并在硬件平台上完成了实验验证,形成了完整的证据体系。第四,应对扰动类型全面:研究证明该方法不仅能应对单纯的电压跌落,对频率扰动、相位扰动以及不平衡故障等复杂场景同样有效,这是许多已有方法所不具备的优势。

此外,论文中还包含了一些有价值的细节,例如对虚构功率阻抗(Z_x)的详细讨论,指出其设计需在提供足够稳定裕度和避免引入振荡之间取得平衡,这为工程应用中的参数整定提供了指导。论文也提及了在极弱电网条件下,由于故障可能无法触发限流,GFM逆变器仍可能因无法建立新的功率平衡点而失稳,这指出了该方法应用的一个边界条件以及未来值得关注的研究方向。

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