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降低焦炉炼焦耗热量的实践与探索

期刊:燃料与化工DOI:10.16044/j.cnki.rlyhg.2014.04.012

本文由张发刚撰写,发表于《燃料与化工》(Fuel & Chemical Processes)2014年7月第45卷第4期。张发刚任职于临涣焦化股份有限公司,位于中国淮北。文章主要探讨了如何通过实践与探索降低焦炉炼焦耗热量,并取得了显著的经济效益。

学术背景

焦炉炼焦是焦化行业的核心工艺之一,其耗热量直接影响生产成本和能源利用效率。临涣焦化有限公司拥有4座6米炼焦炉,自2006年至2007年相继投产。然而,由于焦炉温度和压力/吸力制度未能精细化管理,炉体维护滞后,导致焦炉耗热量较高,影响了经济效益。公司主要利润来源于煤气精制的化学产品,因此降低炼焦耗热量成为提高煤气综合利用率的迫切需求。

研究目标

文章旨在通过一系列措施降低焦炉炼焦耗热量,具体目标包括: 1. 降低焦饼中心温度 2. 降低炉顶空间温度 3. 提高炭化室单孔加煤量 4. 稳定空气过剩系数 5. 全面检查并密封炉体各漏气点

研究方法与流程

  1. 降低焦饼中心温度:通过调整标准温度,使焦饼中心温度保持在1000±50℃,并通过红外高温计测量温度,确保焦饼能正常成熟且推焦电流未出现异常。
  2. 降低炉顶空间温度:通过装满煤、减少煤气在炉顶空间的停留时间,并控制看火孔压力在5Pa左右,降低炉顶区温度,保持在800℃左右。
  3. 提高炭化室单孔加煤量:通过加大加煤量考核力度,确保加煤量稳定,偏差小于1%,并保持炭化室墙面、加煤孔区域无大量石墨。
  4. 保持稳定、合适的空气过剩系数:通过控制煤气流量、大小孔板尺寸、煤气主管和支管压力,以及看火孔压力、分烟道吸力和废气盘进风门开度,确保煤气完全燃烧并降低空气过剩系数。
  5. 全面检查、密封炉体各漏气点:通过灌浆、密封斜道正面、蓄热室封墙、废气盘双叉部及底部密封等措施,减少炉体散热量。

主要结果

通过上述措施,炼焦耗热量平均降低率为1.93%,具体数据如下: - 1#焦炉耗热量从2163 kJ/kg干煤降至2105 kJ/kg干煤,降低2.68% - 2#焦炉耗热量从2120 kJ/kg干煤降至2067 kJ/kg干煤,降低2.5% - 3#焦炉耗热量从2012 kJ/kg干煤降至1968 kJ/kg干煤,降低2.18% - 4#焦炉耗热量从2182 kJ/kg干煤降至2174 kJ/kg干煤,降低0.36%

结论与意义

文章得出结论,通过降低焦饼中心温度、炉顶空间温度、提高炭化室单孔加煤量、稳定空气过剩系数以及密封炉体漏气点,可以有效降低炼焦耗热量。具体经济效益表现为,炼焦耗热量每降低1%,每月每座焦炉所消耗煤气量减少约80,000立方米,4座焦炉共计减少煤气消耗量为2,470,400立方米,节约煤气价值101.5万元。

研究亮点

  1. 实践性强:文章基于实际生产实践,提出了切实可行的降低炼焦耗热量的措施。
  2. 经济效益显著:通过降低炼焦耗热量,显著减少了煤气消耗量,提高了经济效益。
  3. 综合措施:文章不仅关注单一因素,还综合考虑了多个影响炼焦耗热量的因素,提出了全面的解决方案。

其他有价值内容

文章还提到了焦炉荒煤气余热利用技术,通过将高温荒煤气直接导出并进入余热锅炉进行换热,有效利用余热,余热利用率约60%~80%,进一步提高了经济效益。

参考文献

  1. 姚昭章. 炼焦学(第二版)[M]. 北京:冶金工业出版社,2004:345-361.
  2. 于振东,蔡承祐. 焦炉生产技术[M]. 沈阳:辽宁科学技术出版社,2003:195-219.

通过本文的研究,临涣焦化有限公司在降低炼焦耗热量方面取得了显著成效,为焦化行业的节能减排提供了宝贵的实践经验。

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