本文由张发刚撰写,发表于《燃料与化工》(Fuel & Chemical Processes)2014年7月第45卷第4期。张发刚任职于临涣焦化股份有限公司,位于中国淮北。文章主要探讨了如何通过实践与探索降低焦炉炼焦耗热量,并取得了显著的经济效益。
焦炉炼焦是焦化行业的核心工艺之一,其耗热量直接影响生产成本和能源利用效率。临涣焦化有限公司拥有4座6米炼焦炉,自2006年至2007年相继投产。然而,由于焦炉温度和压力/吸力制度未能精细化管理,炉体维护滞后,导致焦炉耗热量较高,影响了经济效益。公司主要利润来源于煤气精制的化学产品,因此降低炼焦耗热量成为提高煤气综合利用率的迫切需求。
文章旨在通过一系列措施降低焦炉炼焦耗热量,具体目标包括: 1. 降低焦饼中心温度 2. 降低炉顶空间温度 3. 提高炭化室单孔加煤量 4. 稳定空气过剩系数 5. 全面检查并密封炉体各漏气点
通过上述措施,炼焦耗热量平均降低率为1.93%,具体数据如下: - 1#焦炉耗热量从2163 kJ/kg干煤降至2105 kJ/kg干煤,降低2.68% - 2#焦炉耗热量从2120 kJ/kg干煤降至2067 kJ/kg干煤,降低2.5% - 3#焦炉耗热量从2012 kJ/kg干煤降至1968 kJ/kg干煤,降低2.18% - 4#焦炉耗热量从2182 kJ/kg干煤降至2174 kJ/kg干煤,降低0.36%
文章得出结论,通过降低焦饼中心温度、炉顶空间温度、提高炭化室单孔加煤量、稳定空气过剩系数以及密封炉体漏气点,可以有效降低炼焦耗热量。具体经济效益表现为,炼焦耗热量每降低1%,每月每座焦炉所消耗煤气量减少约80,000立方米,4座焦炉共计减少煤气消耗量为2,470,400立方米,节约煤气价值101.5万元。
文章还提到了焦炉荒煤气余热利用技术,通过将高温荒煤气直接导出并进入余热锅炉进行换热,有效利用余热,余热利用率约60%~80%,进一步提高了经济效益。
通过本文的研究,临涣焦化有限公司在降低炼焦耗热量方面取得了显著成效,为焦化行业的节能减排提供了宝贵的实践经验。