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本研究由重庆大学材料科学与工程学院/重庆市钒钛冶金及先进材料重点实验室的甘美娟(Meijuan Gan)、潘伟杰(Weijie Pan)、王强强(Qiangqiang Wang)、张旭斌(Xubin Zhang)和何生平(Shengping He)合作完成,研究成果发表于《Metallurgical and Materials Transactions B》2020年12月刊(Volume 51B, pp. 2862–2870)。
研究领域与动机
研究聚焦于冶金工程中的连铸工艺(continuous casting),重点探讨浸入式水口(Submerged Entry Nozzle, SEN)的出口形状对结晶器内钢液流场及卷渣行为(slag entrainment)的影响。
背景知识
- SEN是连铸过程中的关键部件,其设计直接影响钢液流动稳定性、夹杂物去除效率和铸坯质量。
- 传统矩形出口(n-r)易因流场不均导致水口堵塞(clogging)和卷渣缺陷,而近似椭圆形出口(n-ao)在实际生产中表现出更优性能,但其机理尚不明确。
研究目标
通过数值模拟(LES模型)与物理实验(水模型+PIV技术),揭示n-ao与n-ao流场差异,明确卷渣发生的临界条件及与涡量(vorticity)的关联性。
1. 数值模拟(LES大涡模拟)
- 研究对象:两种SEN(n-ao与n-r)及其对应的结晶器流场,网格数约188万。
- 关键技术:
- 采用Smagorinsky-Lilly亚格子模型模拟湍流,时间步长25秒,捕捉瞬时流动特征。
- 设置钢液物性参数(密度7020 kg/m³、黏度0.0067 Pa·s)和实际工艺条件(拉速1.5 m/min)。
- 数据分析:提取出口流速分布、低速区(<0.2 m/s)比例及涡量变化特性。
2. 物理实验(水模型+PIV技术)
- 实验设计:
- 按1:0.25比例建立水模型,以Fr数(Froude number)为相似准则,模拟实际结晶器流动。
- 使用机油-煤油混合物模拟保护渣(slag),调整黏度(0%–30%煤油含量)研究其对卷渣频率的影响。
- PIV测量:
- 通过激光片光源和CCD相机记录流场瞬时速度,分析1/4结晶器宽度处的液面流速和涡量。
- 卷渣判定标准:油滴被拖拽进入水相即计为一次卷渣,统计5分钟内发生频率。
1. 流场特性对比
- 出口流速差异:n-ao出口高速区(>1.6 m/s)占比15.6%,显著高于n-r的3.6%,表明其主流速度更高,有利于减少夹杂物滞留。
- 低速区比例:n-ao低速区(<0.2 m/s)平均占比0.805%,低于n-r的0.962%,说明n-r更易因回流导致水口堵塞(图7-9)。
2. 卷渣行为分析
- 临界拉速差异:n-r在较低拉速(0.55 m/min)下即发生卷渣,而n-ao需0.65 m/min(图5)。
- 卷渣频率:n-r在0.7 m/min拉速下的卷渣频率为n-ao的2倍,与实际生产数据一致(表I)。
3. 涡量与卷渣的关联性
- 无直接相关性:卷渣发生时,涡量值(vorticity)可高可低(图12a),但均伴随涡量变化速率(change rate of vorticity)的极值点(图12b),表明卷渣由涡量剧烈变化触发,而非其绝对值大小。
科学结论
1. n-ao通过优化出口流速分布,减少低速区,显著降低卷渣频率与水口堵塞风险。
2. 卷渣机制的核心是涡量变化速率,而非传统认为的液面流速或涡量大小。
应用价值
- 为SEN结构设计(如优先选择椭圆形出口)提供理论依据,可直接指导钢厂优化连铸工艺,减少铸坯缺陷(如热轧与冷轧板卷缺陷率降至1%–1.2%)。
(全文约1800字)