分享自:

基于水合物媒介的LNG调峰技术

期刊:青岛科技大学研究生学位论文

基于水合物媒介的LNG调峰技术研究报告

作者及发表信息

本研究由青岛科技大学的陈宸在导师毕荣山教授指导下完成,属于化学工程与技术专业(专业代码:081700)的过程系统工程研究方向。该研究以硕士学位论文形式呈现,尚未在期刊发表,但已完成学位论文答辩流程。

学术背景

随着中国”煤改气”政策推进及环保要求提高,天然气消费量持续增长,但调峰储气设施建设严重滞后。当前主要调峰方式(地下储气库和LNG调峰)存在地质条件限制、建设周期长、成本高等问题。天然气水合物(Natural Gas Hydrate, NGH)因其高储气率(理论值172v/v)和温和储存条件(-20℃常压)成为潜在解决方案。然而传统水合物生成存在诱导期长、生长速率慢等技术瓶颈,本研究旨在开发新型促进剂并设计基于水合物的LNG调峰工艺。

研究流程与方法

1. 纳米球促进剂开发

研究对象:自主研发的Ag&-SO3-@PSNS纳米球促进剂,对比传统表面活性剂十二烷基硫酸钠(SDS)和纯水体系。

制备方法: - 通过磺化反应在聚苯乙烯纳米球(PSNS)表面引入-SO3-官能团 - 采用化学还原法在纳米球表面负载银(Ag)纳米粒子 - 通过扫描电镜(SEM)、X射线衍射(XRD)和傅里叶红外光谱(FT-IR)进行表征

实验设计: - 恒容实验:在100mL高压反应釜中,比较不同体系在3.5MPa、1℃条件下的生成动力学 - 恒压实验:系统研究Ag浓度(0.1-0.5wt%)、纳米球粒径(100-500nm)对生成速率的影响 - 压力对比实验:分别在5MPa和6MPa下测试促进剂性能

2. 工艺概念设计

建模方法: - 建立包含水合物生成、储存、分解三个单元的全流程模型 - 能量分析:整合LNG气化冷能(-162℃)与水合物生成热(~54kJ/mol) - 物料平衡:计算不同调峰比例(α=10-30%)下的储气需求

关键参数: - 反应压力:优化为5MPa(较传统6MPa降低10%能耗) - 储存温度:-20℃常压 - 储气倍数:实验测得160v/v(理论值的93%)

3. 低压工艺优化

改进措施: - 重组高压新鲜气的换热网络 - 采用分级压缩策略 - 引入冷能回收系统

验证方法:通过Aspen Plus模拟计算能耗变化,并与高压工艺进行对比。

主要研究成果

1. 促进剂性能突破

恒容实验显示,Ag&-SO3-@PSNS在100分钟内完成水合物生成,较SDS缩短40%时间,且解决了传统表面活性剂分解时的起泡问题。通过调控Ag浓度(0.3wt%最优)和纳米球粒径(300nm最佳),在恒压条件下将诱导期和生长期控制在60分钟内。低压(5MPa)实验证实,该促进剂可在130分钟内实现160v/v的储气率,接近理论极限。

2. 工艺创新性

提出的调峰技术实现三重耦合: - 能量耦合:利用LNG气化冷量(约830kJ/kg)移走水合物生成热 - 物料耦合:将调峰期过剩的甲烷转化为水合物储存 - 时序耦合:匹配日调峰(分解周期小时)和季节调峰(储存周期个月)

案例分析显示,对于年耗气量10亿立方米的城市,采用α=20%的调峰比例时,需建设约12万立方米的水合物储罐,较LNG储罐节省35%建设成本。

3. 能耗优化成果

低压工艺使反应压力从6MPa降至5MPa,带来显著效益: - 压缩机功耗降低10%(约0.15kWh/Nm³) - 换热面积减少18% - 系统㶲效率提高至62%

研究结论与价值

科学价值

  1. 首次将金属-功能化聚合物纳米球应用于水合物生成促进,阐明了Ag纳米粒子通过增强局部传热、-SO3-基团通过降低界面张力的协同作用机制
  2. 建立了考虑非平衡态成核-生长-聚并的全过程动力学模型,为工业反应器放大提供理论基础

应用价值

  1. 为城市燃气调峰提供新方案,特别适合地质条件不适合建设地下储气库的沿海地区
  2. 提出的”冷-热-电”三联供系统可实现:
    • 调峰成本降至0.3元/立方米(较LNG调峰降低25%)
    • 碳排放减少15%(相较于传统压缩调峰)
  3. 工艺模块化设计便于与现有LNG接收站集成

研究亮点

  1. 材料创新:开发的Ag&-SO3-@PSNS促进剂兼具物理(Ag增强传热)和化学(-SO3-降低能垒)促进功能,储气率较文献报道提高20%
  2. 工艺创新:首次实现LNG冷能-水合物生成热的精准匹配,系统能效比达3.8
  3. 方法创新:结合高压微反应实验(μDSC)和CFD模拟,建立多尺度设计方法

其他重要发现

  1. 发现水合物自保护效应在-20℃下的临界厚度为2.3mm,为储罐设计提供关键参数
  2. 通过生命周期评价(LCA)证实,该技术全周期碳排放为48kg CO2-eq/MWh,优于其他调峰方式
  3. 经济性分析显示,当天然气价格高于2.5元/立方米时,项目投资回收期年

该研究为破解我国”储气能力不足-调峰成本高企”的恶性循环提供了技术可行路径,相关成果已申请发明专利3项,并正在唐山LNG接收站开展中试示范。

上述解读依据用户上传的学术文献,如有不准确或可能侵权之处请联系本站站长:admin@fmread.com