本文由裴元东、张俊杰、刘桐、张巧玉、盛华和张天啸共同撰写,发表于《烧结球团》2022年第47卷第5期。该研究由中天钢铁集团有限公司(江苏常州)的研究团队完成,主要探讨了烧结返矿分流工艺的生产实践及其对烧结过程的影响。
烧结返矿分流工艺是一种新型的烧结技术,旨在通过改变传统烧结返矿的添加方式,提升烧结机的生产效率。传统的烧结返矿均在烧结配料室添加,而分流工艺则将部分返矿从配料室分流至二混后添加,从而优化烧结流程。近年来,国内烧结技术取得了显著进步,返矿分流工艺作为一种新兴技术,逐渐受到关注。本文基于中天钢铁的烧结配料,通过工业试验研究了不同比例返矿分流对烧结过程的影响,旨在为烧结工艺的优化提供科学依据。
研究团队首先对中天钢铁的烧结原料进行了详细分析,包括含铁原料的主要成分及配比(表1)和180 m²烧结机的配料结构(表2)。在此基础上,团队设计了返矿分流工艺,具体流程如图1所示。返矿分流工艺的核心是通过增设3 mm的筛分装置,将烧结自返矿进一步筛分,+3 mm的筛上物通过皮带在二混后配加,而-3 mm的筛下物则返回烧结配料室进行配加。
研究团队在保持碱度、亚铁、MgO、料层厚度等条件不变的情况下,设计了四种不同的返矿分流配比方案(表3),分别为0%、3%、6%和8%。通过对比不同分流比例下的烧结指标,研究团队分析了返矿分流对烧结混合料、烧结工艺参数以及烧结矿质量的影响。
返矿分流对烧结混合料的影响:返矿分流后,混合料的粒级分布发生了显著变化。+3 mm粒级占比提高,混合料水分降低,制粒效果得到改善。特别是在返矿分流比例为6%时,混合料+3 mm粒级占比提高了5.1%,水分降低了0.2%(表5)。
返矿分流对烧结工艺参数的影响:返矿分流显著降低了烧结总管负压,提高了总管废气温度和烧结上料量。在返矿分流比例为6%时,烧结总管负压降低了0.4 kPa,总管废气温度提高了4℃,烧结机提产3.1%(表6)。
返矿分流对烧结矿质量的影响:返矿分流不仅改善了烧结料层的透气性,还提高了烧结矿的强度和RDI(还原粉化指数)指标。在返矿分流比例为6%时,烧结矿的转鼓强度达到了80.8%,RDI指标也有所改善(表7)。
研究结果表明,返矿分流工艺能够有效改善烧结混合料的制粒效果,降低烧结总管负压,提高烧结机的生产效率和烧结矿的质量。特别是在返矿分流比例为6%时,烧结效果最佳。该工艺不仅提升了烧结机的利用系数,还改善了烧结矿的强度和RDI指标,具有显著的应用价值。
本文引用了大量国内外关于烧结返矿分流工艺的研究成果,包括康旭等(2014)、王永红等(2021)、王喆等(2017)以及日本学者Kasai Eiki等(2005)的研究,进一步支持了本文的研究结论。
本文通过系统的工业试验,验证了烧结返矿分流工艺的有效性,为烧结工艺的优化提供了重要的理论和实践依据。