钛冶金领域的重大突破:新型熔融钛直接脱氧技术实现低氧浓度钛的高效生产
一、研究团队与发表信息
本研究由东京大学工业科学研究所(Institute of Industrial Science, The University of Tokyo)的Toru H. Okabe、Gen Kamimura、Takashi Ikeda和Takanari Ouchi共同完成,成果发表于《Nature Communications》2024年5月的第15卷,文章编号5015,标题为《Direct production of low-oxygen-concentration titanium from molten titanium》。
二、学术背景与研究目标
钛(Ti)因其高比强度和优异的耐腐蚀性,在航空航天、医疗植入等领域具有重要应用。然而,钛与氧(O)的强亲和性导致传统生产流程(如Kroll法)需通过氯化物中间体(TiCl₄)提纯,过程能耗高、碳排放量大,且难以直接处理高氧钛废料。现有铝热还原(ATR)或镁热还原(MTR)技术虽可直接还原二氧化钛(TiO₂),但产物氧浓度仍高达1 mass%(10000 mass ppm),无法满足结构材料要求(需≤0.4 mass%)。因此,本研究旨在开发一种高效、低成本的新型脱氧技术,通过熔融钛直接脱氧,实现氧浓度低至200 mass ppm(0.02 mass%)的钛生产,同时整合钛精炼、熔铸与废料回收流程。
三、研究流程与方法
1. 热力学评估与反应设计
研究团队基于Y-O-F体系的热力学计算,提出利用稀土金属(如钇Y)与卤化物(如YF₃)形成氧卤化物(YOF)的反应路径(反应式:O(in Ti) + 2/3Y + 1/3YF₃ → YOF)。通过化学势图(图2a)分析,证实Y/YOF/YF₃三相平衡条件下,熔融钛中氧浓度可降至100–1000 mass ppm(10⁻²⁵ atm氧分压)。此路径通过降低氧化物活度,突破了传统脱氧极限。
实验装置与样品制备
采用自主设计的冷坩埚高频感应熔炼炉(图3),其核心为水冷铜坩埚(内径62 mm)与180 kW高频电源。实验对象包括:
脱氧实验与参数优化
共设计13组实验(表1),关键变量包括:
后处理与分析
四、主要结果与发现
1. 脱氧效率突破
- 最优条件(Exp. #1):氧浓度降至110–230 mass ppm(平均170 mass ppm),氮浓度120–150 mass ppm,Y残留~2 mass%。
- 工业适用性验证(Exp. #2, #6–8):即使初始氧浓度达1 mass%,脱氧后仍可稳定在600–1000 mass ppm,Y残留 mass%。
- 稀土扩展性:La/Ce体系同样有效(Exp. #9–11),氧浓度降至500–980 mass ppm。
反应机制确认
XRD与SEM证实脱氧产物为YOF,而非传统氧化物(Y₂O₃),支持“氧卤化物路径”的假设。热力学计算与实验结果高度吻合(图2c),表明Y/YOF/YF₃平衡是脱氧核心。
废料回收潜力
高氧钛废料(如ATR-Ti或MTR-Ti)可直接处理为低氧钛(图1b),氧浓度从1 mass%降至0.1 mass%以下,为循环经济提供新方案。
五、研究结论与价值
1. 科学价值
- 首次实现熔融钛直接脱氧至200 mass ppm,填补了高温(~2000 K)下低氧钛制备的技术空白。
- 提出“稀土氧卤化物形成反应”新机制,拓展了钛脱氧的热力学理论框架。
六、研究亮点
1. 方法创新性
- 冷坩埚感应熔炼结合稀土氧卤化反应,实现熔融钛的高效动态脱氧。
- 自主设计实验装置(图3),通过电磁搅拌强化传质,解决传统固态脱氧扩散速率限制问题。
技术指标领先
氧浓度200 mass ppm优于Kroll法(500 mass ppm)及现有熔融脱氧技术(最低2400 mass ppm)。
跨领域意义
该技术可推广至其他高氧亲和性金属(如锆、铌)的精炼,推动绿色冶金发展。
七、其他价值
研究团队已申请国际专利(PCT/JP2024/015012),涵盖工艺与设备设计,为产业化奠定基础。未来可通过扩大等离子电弧炉规模,进一步优化大规模生产可行性。