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一体可取式挤灰桥塞的研制与应用

期刊:中国科技信息DOI:3j7ne88md1/6904777

类型a:

一体可取式挤灰桥塞的研制与应用

作者及机构
本研究的作者为李成成,所属机构为中原油田分公司采油气工程服务中心(河南濮阳 457001)。该研究发表于《中国科技信息》2023年第1期,并于2023年3月14日在期刊网平台首次上线。

学术背景
本研究属于石油工程领域,聚焦于油田开发中的分层挤堵技术。在油田作业中,传统的液压插管桥塞(hydraulic tubing bridge plug)和一体化机械式插管桥塞(integrated mechanical bridge plug)存在作业效率低、工具稳定性不足等问题。为提高作业效率并增强工具的可靠性,本研究提出了一种新型的“一体可取式挤灰桥塞”(retrievable squeeze bridge plug),旨在简化作业流程、降低施工成本,并提升工具的重复使用率。

研究流程
1. 问题分析与设计目标
- 研究团队首先分析了现有桥塞的缺陷,包括作业步骤繁琐、工具易卡阻、难以回收等问题。
- 设计目标包括:实现快速坐封与解封、提高工具耐压性能、优化挤灰效率。

  1. 结构设计与材料选择

    • 采用模块化设计,将坐封机构、密封单元和回收机构集成于一体。
    • 选用高强度合金钢作为主体材料,密封件采用耐高温、耐腐蚀的弹性体复合材料。
  2. 数值模拟与优化

    • 通过有限元分析(FEA)模拟桥塞在井下受力情况,优化关键部件的结构强度。
    • 针对坐封力、密封性能和抗拉强度进行多轮迭代设计。
  3. 原型试制与实验室测试

    • 试制了5套原型样机,在模拟井下环境中进行性能测试。
    • 测试项目包括:
      • 坐封/解封试验:验证工具在20-50 MPa压力下的可靠性。
      • 密封性能测试:检测桥塞在高温(150°C)和酸性介质中的密封效果。
      • 疲劳试验:模拟多次坐封-解封循环,评估工具寿命。
  4. 现场应用与效果评估

    • 在中原油田的3口井中进行现场试验,作业深度为2000-3000米。
    • 记录施工时间、挤灰效率、工具回收率等关键指标,并与传统桥塞对比。

主要结果
1. 结构性能
- 坐封时间缩短至5分钟内,解封成功率提升至98%。
- 密封单元在50 MPa压差下无泄漏,满足高压井况需求。

  1. 现场应用数据

    • 平均单井作业时间减少40%,工具回收率达95%。
    • 挤灰效率提高30%,有效降低了水泥浆浪费。
  2. 经济性分析

    • 与传统桥塞相比,新型工具可重复使用3-5次,单次作业成本降低25%。

结论与价值
1. 技术意义
- 该桥塞实现了“坐封-挤灰-回收”一体化操作,填补了可回收式挤灰工具的空白。
- 模块化设计为后续工具升级提供了灵活性。

  1. 应用价值
    • 显著降低油田作业成本,尤其适用于需要频繁调整的分层开发井。
    • 为类似井下工具的研制提供了技术参考。

研究亮点
1. 创新性设计
- 首次将快速解封机构与高压密封技术结合,解决了传统工具回收困难的问题。
2. 多学科融合
- 综合应用材料科学、机械仿真和油田工程知识,体现了跨学科研究的优势。

其他价值
研究过程中开发的有限元模型和测试方法,可推广至其他井下工具的开发,具有较高的方法论价值。

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