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本文由李志明撰写,作者单位为河钢集团邯钢公司炼铁部,发表于2017年第4期的《河北冶金》(Hebei Metallurgy)期刊。研究主要针对邯钢高炉供焦流程中焦粉比过高的问题,通过优化供焦流程、改造高炉槽下焦炭筛分、加强制度管理等措施,显著降低了焦粉比和焦粉率,从而降低了焦炭消耗和铁水成本。
在钢铁联合企业中,铁水成本约占钢材总成本的80%,因此铁前降本增效是钢铁企业的重中之重。炼铁厂作为铁前生产系统的核心环节,降低铁水成本是其根本目标。铁水成本主要包括原料成本和工序成本,其中燃料成本占比最大且降低难度最大。邯钢炼铁部通过优化供焦流程和加强管理,成功降低了焦粉比,从而降低了燃料消耗和铁水成本。
研究主要包括以下几个步骤:
优化自产焦供焦流程:
改造高炉槽下焦炭筛分:
优化外购焦炭供焦流程:
加强管理,减少焦炭人为损耗:
通过上述措施,邯钢炼铁部的铁前焦粉比从2011年的71.7 kg/t降低到2016年的40.1 kg/t,焦粉率从15.66%降低到8.74%。焦粉率的下降提高了焦炭使用效率,许多被筛除的小焦粒直接入炉冶炼,发挥了冶金焦的作用。按每年焦炭和焦粉的市场价格计算,可降低铁水成本3.96元/t,2012年至2016年平均每年降低成本2,620多万元。此外,外购焦炭消耗总量也减少,每年可降低超过9万吨焦炭,缓解了采购资金压力和物流压力。
本研究通过优化供焦流程、改造高炉槽下焦炭筛分、加强制度管理等措施,显著降低了邯钢炼铁部的焦粉比和焦粉率,从而降低了焦炭消耗和铁水成本。研究不仅具有重要的科学价值,还为钢铁企业提供了切实可行的降本增效方案。
研究还提到,通过优化炼铁供焦工艺流程,减少了电费和备件成本,扬尘点也相应减少,减轻了环保除尘系统的压力。