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作者及发表信息
本研究由孟秋敏、欧阳峥嵘、李洪强(中国科学院强磁场科学中心,合肥)合作完成,发表于2012年第5期《低温工程》(*cryogenics*)期刊,文章编号1000-6516(2012)05-0019-03,受合肥物质科学研究院知识创新工程领域前沿项目(y06js11121b)资助。
学术背景
研究领域:本研究属于低温工程与真空技术交叉领域,聚焦于稳态强磁场装置中超导磁体的真空系统设计。
研究动机:国家“十一五”大科学工程“稳态强磁场实验装置”需建设40 T(特斯拉)混合磁体,其外超导磁体(11 T)需在4.5 K极低温下运行。为降低热负荷,超导磁体需置于高真空杜瓦(cryostat)中,而真空系统的性能直接影响磁体稳定性。
研究目标:设计一套满足杜瓦真空度要求(室温下≤10⁻³ Pa,漏率≤1×10⁻² Pa·L/s)的真空系统,并验证其可行性。
研究流程与方法
1. 真空系统需求分析
- 杜瓦参数:材质为304不锈钢,内表面积37.446 m²,体积12.5 m³;内置80 K冷屏(紫铜材质,表面积26.74 m²)。
- 气体负荷计算:通过公式(1)—(3)计算总气体量(*Q*),包括材料放气量(*Q₁*,不锈钢与紫铜的放气率分别为1.3×10⁻⁸ Pa·L/(s·cm²)和2.8×10⁻⁶ Pa·L/(s·cm²))和漏气量(Q₂ = 1×10⁻² Pa·L/s)。最终确定主泵有效抽速需≥905 L/s(含1.2倍安全系数)。
2. 主泵机组设计
- 主泵选型:选用两台F250/1500涡轮分子泵(turbo-molecular pump),单台抽速1,500 L/s,进气口直径250 mm。
- 流导验证:
- 计算杜瓦与分子泵间管道的流导(*U*),包括主抽真空管(直径400 mm,长1,000 mm)和真空支管(直径250 mm,长200 mm)的串联流导(U₁ = 3,089 L/s)与插板阀(GC-250)流导(U₂ = 12,000 L/s),总流导为2,457 L/s。
- 通过公式*Sₚ = SU/(U−S)*验证分子泵实际抽速(1,433 L/s)满足需求。
- 前级泵配置:选用2X-30旋片式机械泵(rotary vane pump),抽速27 L/s,满足分子泵前级压力(10 Pa)要求。
3. 粗抽泵机组设计
- 罗茨泵选型:两台ZJ-70罗茨泵(Roots pump),抽速128 L/s,将杜瓦从大气压抽至10⁻¹ Pa。
- 机械泵选型:两台2XZ-15直联式旋片真空泵,抽速24 L/s,负责初始阶段(从大气压抽至1,000 Pa)。
4. 流动状态验证
- 分子泵管路:气体流动为分子流(p̄d < 0.02 Pa·m)。
- 前级管路:气体流动为粘滞分子流(0.02 Pa·m < p̄₁d₁ < 0.67 Pa·m)。
主要结果
- 主泵性能:两台F250/1500分子泵联合抽速达3,000 L/s,远超计算需求(905 L/s),确保杜瓦真空度≤10⁻³ Pa。
- 粗抽效率:罗茨泵与机械泵组合可在3,600秒内将杜瓦从大气压抽至10⁻¹ Pa。
- 系统冗余:双泵机组设计提供容错能力,单泵故障时仍可维持基本功能。
结论与价值
科学价值:
- 提出了一种适用于大型超导磁体的高真空系统设计方法,结合理论计算与工程验证,为同类装置提供参考。
- 明确了304不锈钢与紫铜在低温下的放气率对真空系统设计的关键影响。
应用价值:
- 该真空系统已成功应用于40 T混合磁体项目,保障了超导磁体的稳定运行,支撑了凝聚态物理、材料科学等前沿研究。
研究亮点
- 创新设计:采用“粗抽+主抽”双阶段方案,兼顾效率与极限真空要求。
- 参数精细化:通过流导计算与流动状态分析,优化管道尺寸与泵配置。
- 工程实用性:选型均为成熟工业设备(如F250/1500分子泵),降低研发风险。
其他有价值内容
- 研究引用了《真空设计手册》(达道安,2006)和《真空材料》(张以忱等,2005)作为理论基础,体现了真空技术领域的标准参考依据。
- 文中未提及实验误差分析,但通过1.2—1.5倍安全系数覆盖了潜在不确定性。