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基于选择性催化还原装置和计算流体动力学的内部流场优化设计研究

期刊:EnergiesDOI:10.3390/en15041451

学术报告

作者与机构

本文的主要作者包括 Bin Hu、Cong Chen、Shouxi Jiang、Xiaosong Liu 和 Qianjin Dai,研究成果所属机构分别为徐州工程学院数学与物理学院(School of Mathematical and Physical, Xuzhou University of Technology)和东南大学能源与环境学院(School of Energy and Environment, Southeast University)。该研究发表于 Energies 期刊(2022年,第15卷,文章编号1451),文章标题为“Investigating the Optimization Design of Internal Flow Fields Using a Selective Catalytic Reduction Device and Computational Fluid Dynamics”。

研究背景

本研究聚焦于能源与工业排放控制领域,尤其是燃煤电厂的氮氧化物(NOx)排放控制和选择性催化还原(Selective Catalytic Reduction, SCR)技术优化设计。随着中国现代工业与经济的快速发展,能源消耗迅猛增长。尽管可再生能源已经成为国家经济可持续发展的重要政策,但基于煤炭的能源结构将在未来数十年内仍占主导地位。然而,燃煤所生成的污染物(如二氧化硫、氮氧化物及粉尘)对环境的影响严重,其控制是当前环境治理的重点。

SCR 被认为是控制燃煤电厂 NOx 排放最有效的技术之一,其脱硝效率可达80-95%。然而,SCR 设备的实际运行中,影响脱硝效果的关键因素包括内部流场、温度场和还原剂(如氨气)的浓度场分布。作者通过研究发现,通过优化SCR装置内的导流板(deflector)设计,可以显著改善设备内部流场分布,从而提高脱硝效率。研究目标为利用 CFD(Computational Fluid Dynamics, 计算流体动力学)技术,优化某钢铁厂焦炉燃煤锅炉SCR系统流场的设计方案。

研究方法

研究对象与物理模型

研究对象是宝钢集团焦炉燃煤锅炉的 SCR 系统。在模拟中使用 k-ε 湍流模型对SCR装置进行三维建模,研究装置包括若干关键组件:如导流板、调节格栅及催化剂层。研究基于CFD方法,建模网格总数达到424万,其中:热风炉区域使用了50万非结构网格,氨喷射格栅区域和上导流板区域各使用了90万网格。

研究流程

研究分以下步骤展开:

  1. 流场分析与无导流装置参考工况
    研究首先模拟未安装导流板(实验条件1)时设备内部流场状况。通过分析回流、侧壁加速以及催化剂上层流场的不均匀性,识别出问题区域及优化需求。

  2. 优化设计方案的提出与模拟
    基于初步分析结果,提出三种优化设计策略(实验条件2至4),分别调整导流板的结构、数量及安装位置。具体优化内容包括在锥形入口段安装4块直导流板、在每个90°弯道和水平段分别设计若干弧形导流板和调节格栅。

  3. 多物理场参数测量分析
    测试各工况下关键位置的速度场、温度场及 NH3/NOx 摩尔比分布情况,对比其性能是否满足均匀性要求。

    • 数据分析指标包括:速度均方差系数(CV),温度均值及偏差,NH3/NOx 摩尔比的变异系数等。
    • 最终研究还结合压降(Pressure Drop)数据校核性价比优势。
  4. 实验结果验证和总结优化设计
    通过连续优化流程推导出满意的最终设计方案,并将其性能指标与原始方案及中间方案进行对比分析。

研究结果

研究结果分如下几点详细归纳:

  1. 流场速度分布分析
    未安装导流板的条件1下,设备内部流场显示严重的不均匀性,回流现象显著,催化剂上层速度均方差 CV 高达33.6%,远超技术考核标准(15%)。优化后的设计显示,在条件4下,上游流场的 CV 降至6.69,催化剂上层 CV 降至11.84,符合要求。

  2. 温度场分布分析
    所有实验条件下,催化剂上层的平均温度约为499 K,温度分布最大偏差在±10℃以内。优化后的条件4显示局部温度偏差显著减小,为设备稳定性提供了保障。

  3. NH3/NOx 摩尔比分布
    条件1下,催化剂上游摩尔比偏差剧烈,CV 达到21.37%,造成氨气分布不均并产生氨逃逸问题。优化后的条件4,摩尔比 CV 降至4.67%,显著提高了氨与 NOx 化学反应的均匀性。

  4. 设备压降性能
    优化后条件4下,SCR装置的压降为1855 Pa,性能略逊于部分中间方案(如条件2的1814 Pa),但总体处于合理范围。

研究结论

本研究通过 CFD 模拟验证了导流板优化设计对SCR系统内部流场、温度场及氨分布均匀性的显著提升效益。最终推荐的优化方案包括: - 在入口锥形段和弯道处设置直导流板及弧形导流板; - 调节格栅采用300mm高度、100mm槽间距的设计; - 最下层催化剂段增加水平与垂直导叶。

优化后的SCR系统不仅满足设计需求,还为类似工程提供了参考依据。

研究亮点

  1. 创新性设计
    通过多轮数值模拟明确关键导流板参数及布局设计,提出创新的导流板组合策略。
  2. 模拟深度
    模型细致程度高,计算网格超过400万,涵盖多个复杂流体力学过程。
  3. 实际应用价值
    成果具有较强的工程实施指导意义,可推广至其他燃煤电厂SCR设备优化。

总结

该研究为燃煤电厂 NOx 排放控制提供了科学而系统的优化路径。研究不仅验证了流体力学优化方法的有效性,还提出了一套高性能、低成本的工业设备改造策略。未来进一步研究可集中探讨SCR催化剂与流场优化的协同效应,以及大规模工业应用中的经济性分析。

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