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基于光纤陀螺的惯性测量单元在水平钻井随钻测量中的导航应用研究

期刊:ieee transactions on instrumentation and measurementDOI:10.1109/tim.2005.853562

基于光纤陀螺的惯性导航在水平钻井中应用的可行性研究报告

本报告旨在向研究人员介绍一项发表于IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement期刊2005年10月刊(第54卷,第5期)的原创性研究。该研究的题目为“Fog-based navigation in downhole environment during horizontal drilling utilizing a complete inertial measurement unit: directional measurement-while-drilling surveying”。主要作者为Adrián G. Ledroz(当时隶属于加拿大卡尔加里大学,现任职于Gyrodata Inc.)、Efraim PechtDavid Cramer以及通讯作者Martin P. Mintchev(均为卡尔加里大学电气与计算机工程系成员)。该研究得到了加拿大自然科学与工程研究委员会、阿尔伯塔能源研究所以及Phoenix Technology Services, LP的部分支持。

一、 研究背景与目的

本研究属于石油工程钻井测控技术与惯性导航领域的交叉学科研究。其核心背景在于解决当前随钻测量(Measurement-While-Drilling, MWD) 系统中磁力计导航的固有缺陷。在传统的定向钻井MWD中,钻具姿态(即井斜角、方位角)的测量依赖于三轴加速度计和三轴磁力计的组合。磁力计通过感知地球磁场来确定方位角。然而,该方法存在严重弊端:钻井环境中存在的各种磁干扰源(如下部钻具组合(BHA)的铁磁性材料、井下矿床、地磁异常等)会严重影响磁力计的测量精度。为了屏蔽这些干扰,必须使用昂贵、笨重且长度可观的非磁钻铤(无磁钻铤)。非磁钻铤的长度直接关系到测量精度,但过长的钻铤不仅增加成本,还会因为将测量传感器置于钻头后方数十英尺处而引入新的误差。

针对上述问题,学术界提出了使用光纤陀螺(Fiber-Optic Gyroscope, FOG) 替代磁力计的方案。FOG具有体积小、可靠性高、对振动和温度动态变化相对不敏感等优点,是井下应用的潜在理想选择。此前的研究已提出过基于双FOG的导航方案,但一个完整的、商业化的战术级惯性测量单元(Inertial Measurement Unit, IMU),即同时集成了三轴FOG和三轴加速度计的装置,在井下MWD中的应用可行性尚未经过充分验证,尤其是在应对井下严酷的振动和温度动态环境方面。

因此,本研究的核心目的是探索将商业化的战术级FOG基IMU用作水平钻井过程中完整导航传感器的可行性。具体研究目标包括:1)验证该IMU在实验室条件下的对准和实时导航能力;2)研究剧烈振动对IMU导航性能的影响;3)考察温度及温度动态变化对系统性能的影响;4)提出将该IMU集成到现有钻井工具中的设计方案。

二、 详细研究流程

本研究是一个系统的实验性研究,流程清晰,主要分为以下几个阶段:

第一, 实验系统构建与数据预处理。 研究团队选用了一款商用战术级LN-200 IMU(Litton公司)。该IMU包含三轴光纤陀螺(角随机游走0.07°/√h,零偏稳定性1°/h)和三轴加速度计。IMU被安装在一个可沿两个方向旋转的实验台上,以模拟井下钻具姿态的变化动态。IMU的原始采样频率为400 Hz,但考虑到钻井过程的缓慢特性(慢至1英尺/小时),研究采用了对每批400个不重叠的样本进行1秒平均的处理方法,将有效数据率降至1 Hz(每秒提供一组包含三个角速度和三个线加速度的六维数据)。这一步显著降低了后续导航算法的计算负荷,而引入的协方差退化被认为可接受。由于传感器漂移较大,必须进行补偿。

第二, 对准算法开发与实现。 在开始导航之前,必须精确确定IMU的初始姿态(即井斜角、方位角和工具面角)。这个过程称为对准。研究采用了粗对准精对准相结合的方法。粗对准阶段,直接利用IMU测量的重力矢量和地球自转角速度分量,通过公式计算初始姿态角的近似值。由于战术级IMU的测量噪声和不确定性,粗对准的结果不够精确。研究团队没有采用常规的卡尔曼滤波进行精对准,因为对于战术级IMU,卡尔曼滤波可能给出错误结果。他们创新性地应用了前向线性预测(Forward Linear Prediction, FLP) 方法在粗对准之前对传感器信号进行预处理。FLP是一种基于时间序列的横向滤波器,能够有效抑制平稳输入信号中的噪声,从而大幅降低测量不确定性,以至于可以免除复杂的精对准步骤。研究人员通过实验确定,FLP滤波器阶数为300时,对加速度计和FOG输出的噪声抑制效果达到最优,继续增加阶数并无显著改善。

第三, 导航算法与实时软件系统开发。 惯性导航系统(INS)通过连续积分IMU提供的线加速度(经坐标变换)和角速度,来推算出运载体的位置、速度和姿态。本研究开发了完整的导航算法,该算法集成了处理传感器漂移的随机误差模型(建模为一阶高斯-马尔可夫过程),并计划在后续测试中融入卡尔曼滤波以利用外部观测信息(如已知的钻杆长度提供的垂向位置、静止时的零速度)来限制误差累积。整个软件系统(包括FLP预处理、对准、导航算法)最初在MATLAB环境下开发并测试。随后,为了便于在实际井下微控制器中部署,将核心算法模块(FLP、对准、导航)转换成了ANSI C代码,仅将可视化界面模块转换为了Visual C++,形成了一个可实时运行的软件平台。

第四, 振动影响测试与抑制方法研究。 这是本研究的核心实验环节之一。井下钻井过程中会产生复杂的轴向、扭转和弯曲振动,其耦合效应难以预测。为了测试IMU在类似极端环境下的性能,研究团队设计了一个振动测试台,由一个带有偏心滑轮的电机驱动,可以在三个正交平面内产生振动。振动水平是可调的,在IMU的垂向轴上产生了20-40 g(峰峰值)的振动,在水平面内产生了3-20 g(峰峰值)的振动,主要频率在80-120 Hz之间。 研究首先评估了振动对传感器原始输出的直接影响。数据显示,振动极大地放大了传感器的不确定性:水平面内陀螺的不确定性放大约800倍,垂向加速度计的不确定性放大约210倍。此外,振动还会导致IMU本身产生微小位移,这些位移被传感器误读为旋转和加速度。 为了抑制振动干扰,研究开发并应用了一个自适应噪声消除器(Adaptive Noise Canceller),其本质上是一个低通滤波器。考虑到钻井过程姿态变化率(最大1°/s)和位置变化率(最大1 cm/s)非常缓慢,该滤波器被设定在极低的截止频率(0.0032 Hz)。实验表明,该滤波器有效降低了振动引起的噪声:水平面陀螺的角随机游走从12°/√h降至4.85×10^-2 °/√h,垂向陀螺从3°/√h降至1.64×10^-2 °/√h,加速度计的不确定性则降低了近100倍。 随后,研究测试了在剧烈振动条件下的导航性能。仅使用垂向位置作为卡尔曼滤波观测值时,导航算法在位置(尤其是北向)和方位角上出现了显著漂移。为了解决水平位置漂移问题,研究引入了零速更新(Zero Velocity Update, ZUPT) 程序。其原理是定期(例如每2分钟)让系统完全静止(模拟MWD中的测量站),并将此时的速度为零作为强观测值输入卡尔曼滤波。ZUPT能有效地将速度误差收敛到零。然而,在振动期间积累的速度误差会导致一个恒定的位置偏移。为此,研究进一步采用了后向速度误差修正方法:计算前后两个ZUPT站之间的平均速度误差,并将其从该时间段内计算出的速度中减去。经过ZUPT和后向修正联合处理后,位置误差被极大抑制(例如,东向误差从6000米降至42米,北向从1600米降至12米)。但是,方位角的漂移无法通过此方法修正,因为它与速度和位置误差的耦合度很低。分析发现,方位角漂移与沿IMU X轴的振动水平密切相关,且随振动时间持续累积。

第五, 温度影响测试。 温度是影响FOG性能的另一关键因素。本研究从两方面进行了测试:一是IMU的工作温度上限(由光学元件决定,LN-200为71°C),二是工作范围内的温度动态变化影响。使用电烤箱对IMU进行了两种温度梯度(~10°C/分钟和~1.5°C/分钟)的加热测试。结果表明,温度稳态值本身对传感器输出影响不大,但温度梯度会产生负面影响:加速度计输出表现出明显的漂移,FOG的输出则表现出噪声增加。这些变化会被导航算法解译为位置和姿态的变化,从而引入误差。值得注意的是,在初次快速加热后,IMU内部达到热平衡,后续对温度变化的敏感性降低。

第六, 井下集成方案设计。 作为应用可行性的一部分,研究提出了将FOG基IMU集成到现有钻井工具中的具体设计方案。最大的优势在于,它完全取消了非磁钻铤的需求。设计中,IMU被封装在一个特制的减震胶囊内,该胶囊包含用于放置IMU的空腔和额外的减震器(如橡胶圆柱和环)安装空间。这个胶囊被集成到一个直径为6.5英寸的短节(Sub) 中,该短节可以安装在距钻头仅7-8米的位置(远小于磁力计方案所需的可能长达27米的距离)。设计还确保了泥浆流道,不影响泥浆脉冲遥测系统的正常工作。

三、 主要研究结果

  1. 对准精度提升: 应用FLP技术后,传感器信号的不确定性显著降低。对比图显示,未经处理的信号计算出的姿态角(井斜角、工具面角)噪声很大,方位角持续漂移,无法确定初始值。而经过FLP滤波后,在20分钟导航时间内,姿态角趋于稳定,其平均值的误差大幅下降(井斜角和工具面角误差从约18%和75%降至小于0.4%,方位角误差从0.4%降至小于0.01%),足以作为高精度的初始对准值。
  2. 振动抑制效果显著: 自适应噪声消除器将振动引起的陀螺噪声降低了数个数量级(如从12°/√h降至0.0485°/√h),加速度计噪声降低近100倍。这为后续导航算法提供了相对“干净”的输入信号。
  3. 振动条件下导航误差控制: 在未经ZUPT修正时,剧烈振动导致方位角漂移(约2°/5分钟)和巨大水平位置漂移。采用周期性ZUPT结合后向速度误差修正后,经过18分钟模拟导航(包含振动和静止周期),位置误差被控制在可接受范围内:垂向误差小于1米,东向误差小于10米。
  4. 温度影响评估明确: 实验证实,温度动态变化(梯度)是主要问题,而非稳态温度值。加速度计对温度梯度更敏感,表现为输出漂移;FOG则表现为噪声增加。但研究指出,在实际钻井中,持续的泥浆循环会大大降低井下温度梯度,使得这一问题在实际中可能不如实验室测试中严重。
  5. 方位角漂移是剩余关键问题: 所有软件滤波和ZUPT方法均无法有效抑制振动引起的方位角累积漂移。这是纯惯性导航系统在恶劣振动环境下的固有限制。研究明确指出,解决此问题的根本途径在于硬件减震,因此提出了设计减震胶囊的必要性。
  6. 可行的井下集成方案: 研究提供了一个具体、详细的IMU井下短节和胶囊设计图,证明了将战术级IMU集成到现有钻井工具中只需进行较小的改动,且能带来取消非磁钻铤的巨大优势。

四、 研究结论

本研究成功论证了使用商业战术级FOG基IMU作为水平钻井MWD完整导航传感器的技术可行性。在实验室条件下,实现了系统的对准和实时导航,并通过软件方法有效抑制了振动干扰的大部分影响。研究指出,将该技术投入实际应用面临两个主要限制:一是剧烈振动引起的方位角漂移问题,需要通过精密的减震机械设计(如研究提出的减震胶囊)来解决;二是当前FOG传感器工作温度范围(最高约71°C)的限制,这需要器件制造商根据石油工业的需求进行技术升级。研究结论认为,随着IMU技术的持续小型化和性能提升,以及适当的减震保护,基于INS的IMU系统有望成为未来MWD系统的首选导航方案,以取代现有的磁力计方案。

五、 研究亮点

  1. 系统性验证: 本研究首次对一个完整的、商用的战术级FOG基IMU在模拟井下环境(特别是剧烈振动和温度变化)下的MWD应用可行性进行了全面、系统的实验验证,而非仅限于理论或部分传感器测试。
  2. 创新性算法应用: 创造性地将前向线性预测(FLP)技术应用于IMU信号预处理,以替代复杂的卡尔曼滤波精对准,简化了系统并提高了对准鲁棒性。
  3. 软硬件结合解决方案: 不仅提出了有效的软件滤波(自适应噪声消除器)和导航误差抑制算法(ZUPT+后向修正),还前瞻性地提出了必须的硬件减震设计方案,形成了从信号处理到机械集成的完整解决方案思路。
  4. 明确的工程指导价值: 研究结果清晰指出了技术应用的瓶颈(方位漂移、温度上限)和解决方向(减震设计、器件升级),并提供了具体的井下集成设计图纸,对工程实践具有直接的指导意义。
  5. 显著的成本与精度优势潜力: 研究明确指出,该方案的核心应用价值在于能彻底消除昂贵、笨重的非磁钻铤,从而降低钻井成本,同时通过将传感器更靠近钻头(7-8米 vs. 可能27米)和避免磁干扰,理论上能提高测量精度。

六、 其他有价值的内容

研究在讨论部分对比了此前提出的“双FOG+加速度计”方案与本研究的“完整IMU”方案,指出完整IMU方案的优势在于其商业可得性和易于集成的特点。同时,研究也客观承认,在振动特别极端的情况下,方位角漂移可能限制单次连续钻井段的长度,需要更频繁地设立测量站(ZUPT点),这与传统磁力计站式测量有相似之处,但IMU方案仍能提供站间的连续导航信息。此外,研究强调了传感器分辨率和零偏稳定性对振动环境下性能的重要性,更高的分辨率和更低的漂移将直接提升系统在恶劣条件下的表现。

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